基于plc的電氣自動化
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基于plc的電氣自動化
摘要:對數控機床電氣控制系統的控制方式、系統功能、主要實現部件,進行了選擇和分析,然后給出一個完整的基于plc的數控機床電氣控制系統工作原理方案。
關鍵詞:plc 數控機床 電氣控制
目前數控機床相關技術的發展,不僅要對各機床各個坐標軸的位置進行連續控制外,而且需要對機床主軸停止、轉向和進給運動的啟動和停止、刀庫及換刀機械手控制、切削液開關、夾具定位等動作,進行特性次序控制。
特定次序的控制信息,由輸入/輸出控制,如控制開關、行程開關、壓力開關、溫度開關等輸入元件,繼電器、接觸器和電磁閥等輸出元件控制,同時還包括主軸驅動和進給伺服驅動的使能控制和機床報警處理等[1~5]。
隨著可編程序控制器(plc)技術的發展,上述綜合功能是可以由數控機床中的可編程序控制器來完成的[1~2]。
它是由輸入部分,邏輯部分和輸出部分組成,輸入部分收集并保存被控制部分實際運行的數據,邏輯部分處理輸入部分所取得的信息,并判斷哪些功能需做出輸出反應。
輸出部分提供正在被控制的許多裝置中,哪幾個設備需要實時操作處理。
筆者基于plc控制來分析對一類數控機床的電氣控制設計,主要包括對控制方式的選擇和分析。
對電氣控制系統中的主要實現部件進行分析和選用,以及提出完整的基于plc的數控機床電氣控制系統工作原理方案。
1基于p lc的數控機床電氣控制方式的選擇
數控機床電氣控制方式優劣,決定了控制系統的成敗[3,5]。
本文所提及的系統,要控制機床實現高速高精度的加工,所以系統的性能至關重要:首先要根據預定要求和被控對象的特征、控制精度、系統運行速度等限制進行了綜合考慮,同時,充分考慮系統的性能價格比等因素,確定x、y軸采用pc機+運動控制器+電機+光柵尺的方式進行閉環控制。
采用此種方式,pc機發揮了強大的文件處理功能、人機交互功能以及高速的數據處理功能,運動控制器則體現了高可靠性、高速性、高精度等優點,光柵尺則為系統提供了高達1μm的精度的位置信息。
同時,運動控制器可以接入機床的各種傳感器,并及時做出處理,提高了整個系統的可靠性和穩定性。
運動控制卡只能接入少數幾根軸,而運動控制器可以大量擴展軸的數目,為系統以后的升級帶來便利。
運動控制器同時還可以通過一個標準接口接入一個plc系統,即運動控制器同時可以執行plc功能。
2數控機床的功能分析
本文分析的數控機床,是一拖四的機床,有x、y軸和四個z軸上的伺服電機,來進行工作臺定位。
x、y、z軸可以聯動,四個z軸可以同時運動,也可以分開運動。
為了提高加工精度,工作臺的x、y軸運動,利用光柵尺實現全閉環控制,對工作臺進行精確定位。
通過外擴模擬量i/o點對高速變頻器進行控制,實現四個主軸電機可以進行啟停分開控制,轉速同步控制。
x、y軸進行兩側硬限位和軟限位雙重保護,對z軸下側進行軟硬限位。
主軸轉速高達16萬r/min,實現較高的加工效率,并配備專用的冷卻水泵對電機進行冷卻,同時實時檢測電機溫度,提供溫度保護。
為每根主軸安裝機械手和刀庫,實現自動換刀和手動換刀可選擇。
為了提高加工質量,機械手換刀后,進行刀具深度和位置檢測。
加工過程中,實時檢測刀具磨損以及斷刀情況,出現刀具失效,可以自動通過機械手換刀或者提示操作者手動換刀。
為了穩定加工,系統具有高速的上下位機通訊功能,上位機可以隨時對下位機進行控制,下位機也把各種信息傳到上位機。
3電氣控制系統組成
控制系統由pc機(工控機),simotion,電源模塊,電機模塊,電機,光柵尺,smc30(傳感器模塊),分布式1/0et200m(包括數字量模塊和模擬量模塊),機械手,主軸變頻器,高速主軸以及多個傳感器以及限位開關組成。
具體的分析及其選用如下:
3.1上位機
上位機是一臺pc機(工控機),主要負責從加工文件中讀取需要數控機床加工流程(以鉆孔為例)的鉆孔的孔位和孔徑信息,以及為用戶提供友好的界面設定加工參數,最后通過tcp/ip協議,把這些數據傳到運動控制器。
3.2 s imotion運動控制器simotion d是整個控制系統地核心,所以simotion d的運行速度和可靠性,會對整個系統產生決定性影響。
本系統選擇的simotiond內部結構,是由西門子plc5300和西門子的運動控制cpu組合而成,所以繼承了plc工業運用上的高可靠性優點,同時也繼承了運動控制系統對運動控制的靈活性。
simotion是一個全新的西門子運動控制,它是世界上第一款針對生產機械而設計的控制系統。
simotion的目的是為實現各種運動控制任務提供一種簡單、靈活的控制系統。
為了確保成為最佳的控制方案,simotion的功能得到了很大程度的擴展。
simotion主要有三大功能:
(1)運動控制。
(2)邏輯控制,例如,對輸入信號的邏輯門處理,以及對輸出信號的分析與賦值。
(3)工藝控制,例如壓力控制、溫度控制等。
目前simotion面向的行業,主要是運動復雜、速度及精度的要求較高的制造機械、包裝機械,橡塑機械,鍛壓機械,紡織機械,以及其他生產機械領域。
3.3電源模塊
一般變頻器的工作方式,為先把一定頻率的交流電變為直流電,再由逆變器把直流電變為指定頻率的交流電。
simo-tion運動控制系統,采用通過電源模塊把工業交流電變為直流電,再分配給多個電機模塊的方式。
電源模塊分為可調電源模塊和不可調電源模塊。
可調電源模塊,可以根據參數把它轉化出來的直流電穩定到一個指定的可變值,并且具有與simotion通信的功能。
不可調電源模塊,只能輸出一個固定的直流電壓,而且不能同simotion通信。
3.4電機模塊
電機模塊主要是把540v或600v的直流電,逆變成指定頻率的三相交流電,供給電機使用。
目前的電機模塊有兩種類型:書本型和裝機裝柜型。
書本型又分為單軸電機模塊和雙軸電機模塊,單軸為3-200a。
雙軸為3-18a。
電機模塊和主控單元之間通過drive-cliq接口,進行快速數據交換。
因為要對x、y和四個z軸進行伺服控制,所以采用3個書本型雙電機控制模塊,來對6個軸進行控制。
3.5伺服電機
伺服電機是數控系統的動力提供者,本系統的x、y和4個z軸,都采用的是高動態相應的交流伺服電機。
電機可以進行矢量控制和伺服控制,電機上還帶有旋轉編碼器,用來組成一個電機位置閉環系統,實現對電機的精確控制。
電機本身所帶編碼器的精度在10μm左右。
電機也具有drive-cliq接口,可以實時上傳電機的狀態參數,在系統自動組態時,可以上傳自己的銘牌數據,極大地方便了系統組態。
同時電機上邊全部用標準安全接口,為電機接線時,只需把相應的插頭插入即可。
3.6光柵尺
西門子伺服電機本身帶有編碼器,但是電機編碼器的精度只能達到10μm,離要求的5μm差距較大。
所以用外部光柵尺檢測工作臺的位置,并把精確的位置信息通過smc30(傳感器模塊)轉換成標準信號,傳遞給simotion進行處理。
光柵尺選用業界知名的renishaw公司產品中的rg4系列。
3.7變頻器
數控機床的主軸速度,要求的非常高(12萬r/min以上),所以為了對高速主軸進行控制,要選擇一種高速變頻器。
臺達v系列可以滿足高速主軸的頻率要求。
由于simotion上沒有用來同臺達變頻器進行通信的485串口,所以對臺達變頻器的控制,采用模擬量控制方式。
方案為simotion d擴展et200m獲得模擬量i/o來對臺達變頻器進行控制。
3.8高速主軸
機床的主軸采用西風的f16 160000rpm高效率pcb鉆孔主軸,采用全流道冷卻系統,是一種高精度、高壽命、高穩定性的全功能pcb鉆孔主軸。
刀具加緊方式,采用啟動夾緊方式,冷卻系統則為干凈的水循環利用,不能使用去離子水。
為了對獨一主軸進行保護,主軸內置ntc溫度控制系統。
3.9其他傳感器
()lomron接進開關。
本系統對工作臺的回零,采用外部 標志加編碼器零位方式回零,工作臺回零時的外部標記用接 近開關來實現,同時4個z軸限位,也是通過接進開關來實現 的。
本控制系統的限位回零采用此接近開關。
(2)深度檢測系統。
本系統可以采用機械手自動換刀或者 手動換刀,由于換刀過程中,會出現刀具的夾裝位置不同,造 成鉆孔深度不同,也會出現刀具安裝傾斜等情況。
ncpcb tool setting device(刀具檢測系統)可以在自動換刀或者手動換刀 后,進行檢測刀具深度以及方向是否正確。
4電氣控制系統總體工作方案設計
如圖1所示,為該電氣控制系統總體工作方案原理圖。
該 電氣控制系統總體工作方案是:pc機讀取文件信息,把數據 傳遞給simotion d。
simotion d再根據這些收到的數據,控 制電機模塊驅動電機,帶動工作臺進行位置控制。
光柵尺實時 檢測工作臺的位置信息,并傳遞給simotion d,實現對工作 臺進行位置調整,滿足對位置的精度要求。
由于光柵尺信號不 能由simotion d直接識別,所以通過傳感器模塊smc30轉 換為標準的信號,傳遞給simotion d被et200m從simotion d接收到主軸的轉速信息,通過模擬量模塊輸出一 個相應的電壓,控制變頻器驅動主軸轉動。
工作臺的工作狀態,可以通過多個傳感器(如接近開關、斷刀檢測傳感器、深度檢測傳感器等)檢測到并傳入系統。
這些傳感器的信號先送到 simotion的擴展模塊et200中,再送入simotion中,運用 simotion強大的工藝處理、邏輯處理能力,對這些信號進行 處理,從而完成整個的加工任務。
5結束語
數控設備在我國已廣泛生產和應用,但水平還不高,這嚴 重制約著我國生產加工工藝的提高。
究其原因,主要體現在電 氣控制部分。
本文給出的數控機床電氣控制思想和方法,經過 長期運行,證明其設計合理,控制精度高,性能可靠,能大大提 高生產效率和質量,不失為一種優秀的數控電氣控制方案。
參考文獻:
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