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            水輪機轉輪新技術研究項目工作總結

            時間:2025-11-29 08:41:56 工作總結

            水輪機轉輪新技術研究項目工作總結

              總結是指對某一階段的工作、學習或思想中的經驗或情況進行分析研究,做出帶有規律性結論的書面材料,寫總結有利于我們學習和工作能力的提高,不妨坐下來好好寫寫總結吧。那么你真的懂得怎么寫總結嗎?下面是小編精心整理的水輪機轉輪新技術研究項目工作總結,僅供參考,大家一起來看看吧。

            水輪機轉輪新技術研究項目工作總結

              新溝水電站水輪機軸承降溫新技術研究項目,由科技局立項,新溝水電站負責完成。項目歷時1年。在民樂縣科技局、水務局的大力支持下,經電站全體職工和技術人員共同努力,團結奮斗,圓滿完成了任務,取得了顯著的經濟、社會效益。現將具體情況總結如下:

              一、項目背景及任務來源

              新溝水電站始建于20xx年,屬渠道引水電站,總裝機容量2x400KW,設計年發電量280萬Kw.h,水輪機型號為GDTF07-WPZ-80,轉輪直徑為800mm,設計水頭11.4m,額定功率400KW。單機最大出水量為4.17m/s,最大總出水量為8.34m/s。該電站經過近10年的運行,存在的問題越來越多。

              1、電站在多年的運行中,存在較多的問題,該機組為燈泡貫流式機組,發電機推力軸承冷卻方式為自然通風冷卻方式,因機組過風間隙小,不能直接對軸承冷卻,冷卻效果不明顯,通過溫度傳感器測得溫度,溫度高達100℃-123℃,使機組不能正常運行,只能用降負荷方式運行,負荷降至65%才能勉強維持運行。

              2、發電機軸承在高溫度的運行中,造成諸多的后果,導致潤滑油老化、粘度變小、油脂外溢,使軸承潤滑不好造成燒壞軸承等后果。

              3、因發電機是燈泡貫流式機組,內部結構復雜,又是水下運行,維護、保養比較困難;拆卸、安裝工藝復雜且工期長;由于該型號在國內的生產技術不夠成熟,設計上存在較多問題,特別是機組軸承溫度過高,降溫方式不合理;使機組不能正常運行,嚴重影響機組的安全運行,因此,電站組織工程技術人員對機組運行狀況進行技術總結和技術探討,反復研究實驗,進行改造,最終使機組推力軸承溫度過高的問題在技術改造中得到了解決。

              以上問題,嚴重影響了電站效益的發揮和機組安全運行,為了從根本上解決問題,提高電站的經濟效益,走技術改造、技術創新之路是首選之路,技術改造勢在必行。因此決定對2臺水輪機軸承冷卻系統部分進行改造。

              20xx年初,新溝水電站積極籌劃機組改造的前期工作,并會同民樂縣水務局經多方考察,進行方案論證對比,最后權衡利弊,制定了燈泡貫流式機組軸承水冷卻新技術研究方案。該方案特點是:投資少、見效快,盡可能保留原機組參數不變對機組進行改造,在此基礎上能收到投資少,見效快的實效,達到降溫增容的目的。

              該項目由科技局立項,新溝水電站負責完成。新溝水電站現有技術人員10人,其中高級工程師1人,技術員6人,高級工3人,技術改造人員均系多年從事水力發電工作的技術骨干。技術過硬,實踐經驗豐富,能夠保證該項技術改造任務的順利完成。

              二、技術研制的任務要求

              1、機組內增加冷卻降溫裝,本機組推力軸承室采用兩盤向心推力滾動軸承,軸承室上游緊靠勵磁機轉子,下游緊靠發電機轉子,在機組運行時,機體內本身溫度就高,因冷卻系統設計不合理,不能給軸承降溫起到很好的作用,致使軸承溫度過高,不能正常運行,為了有效地降低軸承溫度,電站技術人員經過多次論證和探討;采用水冷卻方式,在發電機推力軸承室上安裝水冷卻裝,在安裝中技術人員多次實驗,第一次在軸承室外殼側加裝水冷卻盒,因電站屬于季節性發電,到冬季停機后冷卻盒內積水無法排除,有凍壞冷卻盒的弊端,,第二次經工程技術人員認真查閱資料,討論實驗,在軸承室外殼用14的紫銅管盤在軸承室外緣,因銅管盤在外緣接觸面積小,導熱效率低;又在銅管與軸承室的外緣空間加注導熱硅脂,使冷卻效果更加明顯,銅管內通入壓力水,經過壓力水的不斷循環,軸承溫度明顯下降,有原來的100℃-123℃下降到50-60℃之間,使機組能夠安全穩定正常運行。

              2、在冷卻降溫裝進水管上設計加裝了一組濾水器和控制閥,在運行中起到控制冷卻水的大小和冷卻水雜物的過濾;使冷卻水保持正常安全無堵塞的運轉,運行實踐證明,完全滿足要求,使用狀態良好。

              3、采用圓紫銅管盤在軸承室外殼上,起到降溫冷卻,為了在停機或冬季便于清除管內積水,將壓力空氣接在進水管一端,使管內積水全部吹出,防止了凍壞隱患的發生,有效提高機組的安全穩定運行。

              三、技術的關鍵點和創新點

              (一)該項技術的關鍵點是在投資較少的前提下,在軸承室外殼用14的紫銅管盤在軸承室外緣,因銅管盤在外緣接觸面積小,傳熱效率低;又在銅管與軸承室的外緣空間加注導熱硅脂,使冷卻效果更加明顯,銅管內通入冷卻水,經過冷卻水的循環,軸承溫度明顯下降,有原來的溫度100℃-123℃下降到50℃--60℃,使機組能夠安全穩定正常運行。

              (二)在冷卻降溫裝進水管上設計加裝了一組濾水器和控制閥,在運行中起到控制冷卻水的大小和冷卻水雜物的過濾;使冷卻水保持正常安全無堵塞的運轉,運行實踐證明,完全滿足要求,使用狀態良好。

              (三)采用圓紫銅管盤在軸承室外殼上,起到降溫冷卻,為了在停機或冬季便于清除管內積水,將壓力空氣接在進水管一端,使管內積水全部吹出,防止了凍壞隱患的發生,有效提高機組的安全穩定運行。

              (四)經過技術改造后機組運行正常,比原來設計更合理達到了預期效果。有過去的1-2個月維修一次,變成現在每年只檢修一次,大大降低了勞動強度和維修費用,溫度明顯下降,確保機組安全、穩定滿負荷運行。機組在同樣的壓力和渠道流量一樣的情況下,溫度、出力有明顯的變化。

              四、取得的效益

              (一)生態效益

              電站技改增容后,可有效改善當地群眾的生產、生活條件,提高生活質量。清潔能源的利用,進一步改善生態環境,降低森林植被的砍伐,減少二氧化碳氣體的排放,同時,緩解農村生產生活用電緊張狀況,對促進社會主義新農村建設將起到積極的推動作用。

              (二)經濟效益

              機組軸承冷卻系統的改造,有原來的溫度100℃-123℃下降到50℃-60℃,使機組能夠安全穩定正常運行。參考電站幾年運行記錄進行分析,改型后,單臺機組可多發46萬度,兩臺合計發電量達91萬度,電費按0.21元/度計算,凈收入19萬元,為電站的發展奠定了基礎。(三)社會效益

              該技術項目的實施,首先有效供電量顯著增加,提高了用電保證率,可以提供更加安全、可靠、充足的電能資源,在提高農民生活質量、實現農村脫貧致富奔小康、推動地方經濟快速發展、加快電氣化縣建設等方面將起到積極的促進作用;其次發電設備和電網安全程度明顯提高,滿足了電站長期安全運行的條件,為人生安全和財產安全提供了必要的保障;與此同時,為燈泡貫流式機組的更新改造找到了一條投資省、收效快的便捷之路,為同行業進行技術改造,走電站擴容增效之路起到了積極的示范、帶動、輻射作用。

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